【社區(qū)案例】進水cod300多,氨氮100多,之前總氮沒要求,現(xiàn)在所有池子cod都是100多,總氮也是100多,氨氮很低,總氮一直降不下去咋辦?
其實,氨氮達標,tn降不去的問題并不復雜,有時候調整一下參數(shù)就達標了,本文是借鑒之前的寫的文章,并增加了反硝化hrt和脫氮效率的因素的思考!
1、缺少碳源
在硝化反硝化過程中,去除tn要求的cn比理論為2.86,但是實際運行中cn(cod:tn)比一般控制在4~6,缺少碳源,是我目前遇到很多朋友tn不達標的最多的原因之一!
解決辦法:按cn比4~6,投加碳源
2、內(nèi)回流r太小
ao工藝的全稱是倒置硝化反硝化工藝,ao工藝的脫氮效率和內(nèi)回流比成正比!根據(jù)脫氮效率公式,內(nèi)回流比r越大脫氮效率越高,有些污水處理內(nèi)回流泵部分損壞或者選型太小,會導致脫氮效率低!
解決辦法:提高內(nèi)回流比r在200~400%(有的脫氮工藝是內(nèi)外回流合并在一起的,內(nèi)外回流比也要控制在這個范圍,這個范圍既保證了污泥的回流,也保證了硝化液的回流,保證反硝化的脫氮效率)
3、反硝化池環(huán)境破壞
這種情況的出現(xiàn)的標志是,反硝化池do大于0.5,破壞了缺氧環(huán)境,使兼性異養(yǎng)菌優(yōu)先利用氧氣來代謝,硝態(tài)氮無法脫除,整體導致tn的升高,反硝化池缺氧環(huán)境破壞,后面往往帶來的可能是氨氮的超標,原因是硝化細菌無法形成優(yōu)勢菌種,不過曝氣池足夠大,還是沒有問題的!
解決辦法:
1、內(nèi)回流過大,導致攜帶do過多的,調小內(nèi)回流比或者關小內(nèi)回流處曝氣。
2、其他問題導致的do高,例如進水與水面相隔過高,導致跌落充氧,要減少高度差等。
4、反硝化反應時間不夠
在設計規(guī)范中反硝化池的水力停留時間(hrt)要求在2~10h,也就是最低的hrt要控制在2h以上,低于最低停留時間反硝化會進行的不徹底!
解決辦法:
1、超出設計標準的進水量導致的hrt縮短,可以考慮增加反硝化池的容積,例如新建或者將一些過余的建筑改成反硝化池。
2、污泥回流導致的hrt縮短,在實際中水力停留時間的計算需要算上污泥回流的量,污泥回流比越大反硝化的hrt越短,過大的污泥回流會導致反硝化的hrt不足,這一點很少有人去考慮,其實污泥回流并不需要控制很大,控制的越大,回流污泥濃度越小,回流中水越多!這種情況可以適當控制污泥回流比來解決。
5、脫氮效率過高
在設計規(guī)范中脫氮效率一般在60~85%,問題中一級ao脫氮效率已經(jīng)超過了90%,對于市政污水來說已經(jīng)很不錯了,但是在高氨氮的工藝廢水中,要求tn達到一級a,對一級ao工藝來說有點強人所難了。
解決辦法:
采用二級或者多級ao的工藝來解決。
6、含n雜環(huán)有機氮
有些含氮有機物,普通的生化無法破環(huán),導致無法脫除,這種情況比較少見,主要是某一類廢水上,這種情況下主要是工藝選型問題,沒有考慮有機氮氨化(有機氮轉化成氨氮)的過程。
解決辦法:
1、增加水解酸化的預處理。
2、水解酸化無法破環(huán)的,增加高級氧化預處理。
文章來源:環(huán)保工程師